本文介绍了为解决某热电厂热网循环泵工频运行时浪费能源,液力耦合器调速方式漏油严重等问题,采用已被市场公认的双筒永磁调速装置,对热网循环泵电机进行改造,通过对比分析改造前后的运行参数及运行工况,得出对热网循环泵进行永磁调速改造后的节电效益。旨在通过分享青岛斯普瑞的改造案例,对同类型设备的调速改造提供一定的借鉴参考。
某热电厂热网系统共配置4台热网循环泵,电动机额定电压6kV,转速1490r/min,卧式安装。电动机工频运行,均采用液力耦合器调速,正常运行条件下,三台运行,一台备用。此次对一台热网循环泵进行双筒水冷型永磁调速器改造,改造后节能率10%。
设备参数
改造设备:热网循环泵
电机参数:额定功率2240kW、额定转速1490r/min、额定电流250A
改造需求
系统存在以下突出问题:
(1)原连接方式为液力耦合器,漏油污染环境,同时增加电厂运行安全隐患。
(2)无法按照实标工况实时调节负载转速,小流量调节已无法满足需求。
(3)热网循环泵出口存在系统能源浪费。
斯普瑞双筒永磁调速改造显著优势
(1)工况一:原布局紧凑,电机后移空间有限。
对应优势: 采用斯普瑞双筒水冷型永磁调速器改造时,土建工程量小,成本投入降低。
(2)工况二: 多台泵轴向布置,改造时电机可移动空间有限,原电机动力电缆、信号电缆余量有限。
对应优势: 采用斯普瑞双筒型永磁调速器改造时,电机接线盒移动距离小,电机动力电缆、信号线不需要重新铺设或接线,减少了对电机做耐压试验和绝缘试验等额外工作,且稳定可靠性高。

图/改造后现场照片
和液耦相比,双筒永磁调速器具有明显优势:

斯普瑞双筒永磁调速改造效果
(1)减少振动——采用斯普瑞永磁调速器改造较简单, 改造后系统振动低于0.015mm。
(2)减少噪音——斯普瑞永磁调速器本体的运行噪音较小,热网循环泵系统运行噪音完全可控在国家标准85dB以内。
(3)节能降耗明显——采用永磁调速改造的节能效益可观,2240kW热网循环泵系统节能率平均在10%以上。
(4 )绿色环保——相对比漏油污染环境的液力耦合器,纯机械结构的永磁调速器更绿色环保。

有效节省成本及减少二氧化碳排放量:
改造后,该项目每年节省电量91.856万kW·h,折合每年节省成本约55.12万元,每年减少二氧化碳排放量达249.87吨,相当于92辆1.6L小汽车1年的碳排总量(备注1)。

数据来源 / 国家统计局《各种能源折标准煤的折算系数》
备注1:1.6L的轿车,一年行驶里程约为1万公里,按1000升汽油使用量来计算,一年汽车碳排放量约为2.7吨。
青岛斯普瑞能源科技有限公司,是一家专业致力于永磁传动设备的研发、设计、生产、销售和服务的高新技术企业。青岛斯普瑞在永磁调速器和永磁耦合器领域已申请66项专利,其中发明专利20项,实用新型专利46项,已获批发明专利9项,实用新型专利26项。目前,公司的空冷型永磁调速器可达1120kW,水冷型永磁调速器可达5000kW。产品主要用于高能耗工业企业电机系统节能改造,常见应用设备为各种泵、风机、压缩机、皮带输送机、刮板机输送机、提升机、磨煤机、破碎机、空预器等,已广泛适用于钢铁/冶金、电力/热电、石油/化工、市政水利、水泥、造纸、采矿等行业。
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