SMT贴片工作总结:这一年我们干了啥,成绩如何?
生产效率提升
今年,我们的SMT车间在生产效率上取得了显著的提升。
- SMT贴片机的平均日产能从38万点提升至45万点,仅通过设备参数调整就实现了12%的增速。
- 生产计划组实施了动态排产表,成功将换线时间压缩至20分钟以内,三班倒的机器利用率稳定保持在93%以上。
- 在八月份紧急订单的高峰期,我们巧妙地使用四台机器完成了五台的产量,不仅提前三天完成交货,且零失误。
质量控制实招
在质量控制方面,我们也不遗余力。
- AOI检测程序升级了三个版本,将误报率从8%降至2.3%。
- 通过焊膏印刷工位的双人复核,0402元件的不良率显著下降。
- 对于回流焊炉的风速问题,我们调整了七个温区参数,成功解决了一批板子的虚焊问题,并将此案例作为培训材料全厂分享。
设备维护硬功夫
在设备维护方面,我们的成绩同样卓越。
- 贴片机吸嘴保养周期从两周缩短至十天,全年无吸料不稳的批量事故发生。
- 通过建立备件库的三级预警机制,关键配件的库存周转率提高了40%。
- 对于老雅马哈设备,我们自行测绘零件尺寸,使用3D打印制作替代件,节省了八万块的维修费用。
团队协作新玩法
团队之间的协作也是我们取得成绩的关键。
- 每周二的现场会议成为工艺与生产团队之间的固定沟通桥梁,Q2解决了多个工艺瓶颈。
- 技术员之间的贴片程序优化比赛,成功为一个车载板节省了贴装时间。
- 与仓储部门的物料叫料系统,大幅减少了产线因缺料而停机的时间。
工艺优化突破
在工艺优化上,我们也取得了显著进展。
- 重新设计的钢网开孔方案成功将0.3mm间距QFN元件的连锡问题降至极低水平。
- 通过改变拼板方式,成功省去了一道LED灯板的生产工序。
- 尝试新型低温锡膏,虽然成本稍高,但产品良率提升,客户投诉大幅减少。
安全生产零事故
安全生产始终是我们的重中之重。
- 全年的消防演练及电工班的设备接地检测,确保了生产安全。
- 对回流焊区域的重点监控及高温报警装置的增设,及时防范潜在风险。
- 规范作业流程,如防静电夹子的强制使用,有效避免了安全事故。
客户反馈见真章
我们的努力得到了客户的真挚反馈。
- 为某医疗设备厂生产的柔性板直通率达到了99.2%,赢得了追加订单。
- 通过展示全自动上料系统,成功说服了一个美国客户签订长期合同。
- 凭借24小时快速打样能力,成功赢得两个大单,客户投诉量降至历史最低水平,我们还通过一系列成本控制措施实现了显著的效益:调整飞达校正频次、回收报废PCB的金属等举措有效降低了成本支出,车间的空压机供气模式的改变也带来了显著的电费节省效果,更令人惊喜的是,通过二手市场淘得的配件组装出的测试机性能卓越且采购成本大幅降低,整年下来SMT车间的人均产值增长了18%,展望未来我们仍面临挑战与机遇设备升级速度还需加快新技术的学习与应用仍需加强但我们有信心在Mini LED贴装领域闯出新天地为公司的繁荣发展贡献更多力量。注:以上内容已经进行了适当的修饰和补充。